摘 要:顺和选煤厂现阶段商品煤外运的方式全部为汽车运输销售,煤场有四个主要装车点(末精末原仓、中块小块仓、粒煤仓、末原装车仓),按照传统的选煤厂销售组织模式,需要固定3-5人专职于地销时的放煤装车工作。按照传统选煤厂的模式必将增加顺选厂的用工总数,这与顺选厂立足于精简高效的生产组织模式、着力提高生产销售集中控制水平、提升安全生产环境、降低现场用工需求的建设生产目标相违背。 关键词:远程装车系统;应用 一、主要内容 1.装车集中控制系统与视频定位系统有效结合。装车集中控制系统设有集中联锁和就地解锁两种控制方式,集中用于正常生产,就地用于检修和单机试车,集中/就地两种控制方式可实现无扰动切换。视频定位系统包括集中于调度室的视频监控,车辆行进路线规划设计,车辆停车标示等方面。通过视频监控调度员可以看清楚车辆装运情况,通过车辆行进路线规划设计保证煤场车辆井然有序,通过车辆停车标示保证车辆停靠到位。 2.装车现场声光信号的实施应用。在商品煤装车系统中现场噪音有时过大,导致调度员难以有效对车辆司机做出指令,造成商品煤的洒落。为此在装车现场安装声光信号,并将其纳入调度员的控制,在现场约定好装车信号规则:一声停,二声行,三声后退的规则。(图1) 图1 3.设计应用装车仓自动报警停机功能。针对部分装车仓容积较小,容易满仓、往外撒煤或导致设备故障的情况;对装车仓的料位计进行重新设计定位并开发完善其停机报警功能。通过该功能实现该环节自动报警并将关联设备停机。 4. 安装并革新装车自动升降溜槽。在块煤装车现场测量选择合适的位置和角度后,在块煤下料溜槽下方各安装防破碎缓冲溜槽;该溜槽通过电机和钢丝绳,实现溜槽的自动升降。同时顺选厂结合实际、不断技术革新:将光电限位装置使用在该溜槽上防治煤块飞溅对限位装置的损坏;将变频器调速技术应用在该环节上,使装车速度得以有效控制,更加有力的避免装车撒煤的情况并提高块煤率。(图2) 二、主要创新点 1.装车集中控制系统与视频监控技术、变频调速技术、光电控制技术、工业场地规划及定点标识技术有效结合、综合控制,优化了远程操控对现场装车的过程控制,提高了装车质量,实现地销环节的远程装车。 2.优化调度室与装车司机的指令模式,为远程装车提供了有效的交流形式。 3.对装车仓的料位计开发完善其停机报警功能,避免设备超负荷运行,改善了现场卫生条件。 4.通过安装并革新装车自动升降溜槽,减少了块煤装车过程中撒煤和二次破碎的问题,保证了块煤的质量,降低了职工的劳动强度,提高了块煤经济效益。 三、效果评价 顺选厂远程装车系统在不断的探索实践中,有效克服了远程沟通、仓位控制、块煤破碎等困难,逐步实现了集中控制系统与现场实际情况的紧密衔接。 该远程装车系统自2014年至今已经实施十个月,在此期间顺选厂的末精末原仓、中块小块仓、粒煤仓、末原装车仓原先需要的4名定员全部取消,以6万一年的工资计算,在此期间节约人力资源成本20万。该远程装车系统主要的花费在于控制系统革新、电铃指示灯安装、线路敷设、2台变频器安装调试、2台电机安装、相应溜槽制作安装等,总共花费设备成本1万元左右。以此可以看出顺选厂该系统投入小,见效大,长期收益稳定。 顺选厂地销现阶段全部依靠汽车,煤场由于经常存煤,扬灰扬尘情况较多,煤场的远程装车系统有效降低了煤场用工人数,使得员工更好的避免粉尘等职业病危害。因此,该远程装车系统无论从经济效益、健康效益、社会效益都较为可观,近年来永煤、焦煤、鹤煤相关兄弟单位来顺选厂学习指导后,一些兄弟单位已经推广应用了我厂这一成果;由此可见该成果具有较好的借鉴和推广价值。endprint 摘 要:顺和选煤厂现阶段商品煤外运的方式全部为汽车运输销售,煤场有四个主要装车点(末精末原仓、中块小块仓、粒煤仓、末原装车仓),按照传统的选煤厂销售组织模式,需要固定3-5人专职于地销时的放煤装车工作。按照传统选煤厂的模式必将增加顺选厂的用工总数,这与顺选厂立足于精简高效的生产组织模式、着力提高生产销售集中控制水平、提升安全生产环境、降低现场用工需求的建设生产目标相违背。 关键词:远程装车系统;应用 一、主要内容 1.装车集中控制系统与视频定位系统有效结合。装车集中控制系统设有集中联锁和就地解锁两种控制方式,集中用于正常生产,就地用于检修和单机试车,集中/就地两种控制方式可实现无扰动切换。视频定位系统包括集中于调度室的视频监控,车辆行进路线规划设计,车辆停车标示等方面。通过视频监控调度员可以看清楚车辆装运情况,通过车辆行进路线规划设计保证煤场车辆井然有序,通过车辆停车标示保证车辆停靠到位。 2.装车现场声光信号的实施应用。在商品煤装车系统中现场噪音有时过大,导致调度员难以有效对车辆司机做出指令,造成商品煤的洒落。为此在装车现场安装声光信号,并将其纳入调度员的控制,在现场约定好装车信号规则:一声停,二声行,三声后退的规则。(图1) 图1 3.设计应用装车仓自动报警停机功能。针对部分装车仓容积较小,容易满仓、往外撒煤或导致设备故障的情况;对装车仓的料位计进行重新设计定位并开发完善其停机报警功能。通过该功能实现该环节自动报警并将关联设备停机。 4. 安装并革新装车自动升降溜槽。在块煤装车现场测量选择合适的位置和角度后,在块煤下料溜槽下方各安装防破碎缓冲溜槽;该溜槽通过电机和钢丝绳,实现溜槽的自动升降。同时顺选厂结合实际、不断技术革新:将光电限位装置使用在该溜槽上防治煤块飞溅对限位装置的损坏;将变频器调速技术应用在该环节上,使装车速度得以有效控制,更加有力的避免装车撒煤的情况并提高块煤率。(图2) 二、主要创新点 1.装车集中控制系统与视频监控技术、变频调速技术、光电控制技术、工业场地规划及定点标识技术有效结合、综合控制,优化了远程操控对现场装车的过程控制,提高了装车质量,实现地销环节的远程装车。 2.优化调度室与装车司机的指令模式,为远程装车提供了有效的交流形式。 3.对装车仓的料位计开发完善其停机报警功能,避免设备超负荷运行,改善了现场卫生条件。 4.通过安装并革新装车自动升降溜槽,减少了块煤装车过程中撒煤和二次破碎的问题,保证了块煤的质量,降低了职工的劳动强度,提高了块煤经济效益。 三、效果评价 顺选厂远程装车系统在不断的探索实践中,有效克服了远程沟通、仓位控制、块煤破碎等困难,逐步实现了集中控制系统与现场实际情况的紧密衔接。 该远程装车系统自2014年至今已经实施十个月,在此期间顺选厂的末精末原仓、中块小块仓、粒煤仓、末原装车仓原先需要的4名定员全部取消,以6万一年的工资计算,在此期间节约人力资源成本20万。该远程装车系统主要的花费在于控制系统革新、电铃指示灯安装、线路敷设、2台变频器安装调试、2台电机安装、相应溜槽制作安装等,总共花费设备成本1万元左右。以此可以看出顺选厂该系统投入小,见效大,长期收益稳定。 顺选厂地销现阶段全部依靠汽车,煤场由于经常存煤,扬灰扬尘情况较多,煤场的远程装车系统有效降低了煤场用工人数,使得员工更好的避免粉尘等职业病危害。因此,该远程装车系统无论从经济效益、健康效益、社会效益都较为可观,近年来永煤、焦煤、鹤煤相关兄弟单位来顺选厂学习指导后,一些兄弟单位已经推广应用了我厂这一成果;由此可见该成果具有较好的借鉴和推广价值。endprint 摘 要:顺和选煤厂现阶段商品煤外运的方式全部为汽车运输销售,煤场有四个主要装车点(末精末原仓、中块小块仓、粒煤仓、末原装车仓),按照传统的选煤厂销售组织模式,需要固定3-5人专职于地销时的放煤装车工作。按照传统选煤厂的模式必将增加顺选厂的用工总数,这与顺选厂立足于精简高效的生产组织模式、着力提高生产销售集中控制水平、提升安全生产环境、降低现场用工需求的建设生产目标相违背。 关键词:远程装车系统;应用 一、主要内容 1.装车集中控制系统与视频定位系统有效结合。装车集中控制系统设有集中联锁和就地解锁两种控制方式,集中用于正常生产,就地用于检修和单机试车,集中/就地两种控制方式可实现无扰动切换。视频定位系统包括集中于调度室的视频监控,车辆行进路线规划设计,车辆停车标示等方面。通过视频监控调度员可以看清楚车辆装运情况,通过车辆行进路线规划设计保证煤场车辆井然有序,通过车辆停车标示保证车辆停靠到位。 2.装车现场声光信号的实施应用。在商品煤装车系统中现场噪音有时过大,导致调度员难以有效对车辆司机做出指令,造成商品煤的洒落。为此在装车现场安装声光信号,并将其纳入调度员的控制,在现场约定好装车信号规则:一声停,二声行,三声后退的规则。(图1) 图1 3.设计应用装车仓自动报警停机功能。针对部分装车仓容积较小,容易满仓、往外撒煤或导致设备故障的情况;对装车仓的料位计进行重新设计定位并开发完善其停机报警功能。通过该功能实现该环节自动报警并将关联设备停机。 4. 安装并革新装车自动升降溜槽。在块煤装车现场测量选择合适的位置和角度后,在块煤下料溜槽下方各安装防破碎缓冲溜槽;该溜槽通过电机和钢丝绳,实现溜槽的自动升降。同时顺选厂结合实际、不断技术革新:将光电限位装置使用在该溜槽上防治煤块飞溅对限位装置的损坏;将变频器调速技术应用在该环节上,使装车速度得以有效控制,更加有力的避免装车撒煤的情况并提高块煤率。(图2) 二、主要创新点 1.装车集中控制系统与视频监控技术、变频调速技术、光电控制技术、工业场地规划及定点标识技术有效结合、综合控制,优化了远程操控对现场装车的过程控制,提高了装车质量,实现地销环节的远程装车。 2.优化调度室与装车司机的指令模式,为远程装车提供了有效的交流形式。 3.对装车仓的料位计开发完善其停机报警功能,避免设备超负荷运行,改善了现场卫生条件。 4.通过安装并革新装车自动升降溜槽,减少了块煤装车过程中撒煤和二次破碎的问题,保证了块煤的质量,降低了职工的劳动强度,提高了块煤经济效益。 三、效果评价 顺选厂远程装车系统在不断的探索实践中,有效克服了远程沟通、仓位控制、块煤破碎等困难,逐步实现了集中控制系统与现场实际情况的紧密衔接。 该远程装车系统自2014年至今已经实施十个月,在此期间顺选厂的末精末原仓、中块小块仓、粒煤仓、末原装车仓原先需要的4名定员全部取消,以6万一年的工资计算,在此期间节约人力资源成本20万。该远程装车系统主要的花费在于控制系统革新、电铃指示灯安装、线路敷设、2台变频器安装调试、2台电机安装、相应溜槽制作安装等,总共花费设备成本1万元左右。以此可以看出顺选厂该系统投入小,见效大,长期收益稳定。 顺选厂地销现阶段全部依靠汽车,煤场由于经常存煤,扬灰扬尘情况较多,煤场的远程装车系统有效降低了煤场用工人数,使得员工更好的避免粉尘等职业病危害。因此,该远程装车系统无论从经济效益、健康效益、社会效益都较为可观,近年来永煤、焦煤、鹤煤相关兄弟单位来顺选厂学习指导后,一些兄弟单位已经推广应用了我厂这一成果;由此可见该成果具有较好的借鉴和推广价值。