陈刚刚 邱利宾 李亚辉 【摘 要】雷门沟钼矿选矿厂设计为3000T/d的单一浮钼的选矿厂,于2005年12月投产运行。在生产初期存在尾矿高,精矿杂质超标,流程阶段选别工艺紊乱等问题。经试验研究分析,有针对性的进行有效的局部流程改造后,使各项指标稳定提高,取得了较好的经济效益和社会效益,具有借鉴推广应用的意义。 【关键词】工艺流程;存在问题;改造效果;强化扫选 雷门沟钼矿是含矿斑岩体侵入新太古代变质花岗岩——绿岩带的典型斑岩型钼矿床。其规模大,品位偏低,整个矿床金属量达34万吨。雷门沟钼矿选矿厂是设计能力为3000T/d的单一浮钼的选矿厂,于2005年3月基建动工,同年12月试车生产,2006年5月達产。经过一年多的生产运行,矿石供应量和性质逐步稳定,操作人员技术素质不断提高,但生产实践中存在着工艺指标周期性波动[1],选别现象难以控制,精选段分选紊乱,尾矿偏高,精矿含有害元素铜超标等现象。通过对原工艺流程进行数据采集考察,试验研究分析,结合典型同行选矿厂的案例,有针对性对原流程精选段进行了局部改造。改造后,尾矿降低,回收率显著提高,可达到82%左右,钼精矿质量达标,合理利用了部分低品位难处理矿石,降低了生产成本;为进一步集约资源,挖潜增效,该选矿厂开展了资源高效回收利用研究---强化尾矿再选的实践,不断提升自身的技术水平,最大化的利用有限的资源,增强了企业核心竞争力[2]。 一、原矿性质 (一)原矿矿物组成及基本特征 雷门沟钼矿矿石中目的矿物为辉钼矿,铜矿物为黄铜矿,其它金属矿物主要为黄铁矿,其次少量磁黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿、金红石等;脉石矿物主要为石英、白云母、长石,其次为少量高岭石,绿泥石等[3]。其矿石可分为斑岩、片麻岩、混合岩、氧化斑岩、氧化片麻岩等自然类型;各类型的钼矿石中,钼均以独立钼矿物-辉钼矿的形式存在。辉钼矿主要以片状叠聚合物的形态存在,大多数嵌生在脉石裂隙或晶界处,少数在致密脉石中侵染,它的大多数呈中粒0.02-0.10㎜嵌布;亦有部分呈粗粒>0.10㎜;少量呈中细粒<0.02㎜嵌布;绝大多数可以实现单体解离。黄铜矿以中细粒为主,部分呈粗粒,大多在脉石裂隙或晶间充填,一般与辉钼矿关系密切,适当增加磨石可以实现单体解离。黄铁矿是含量最高的硫化矿物,在整个矿石分布不均,但大多呈粗粒,非常易实现解离。 (二)矿石的多元素及物象分析 矿石的有益元素成份主要为Mo,另有Fe、S、微量Cu,杂质成份主要是SiO2,AL2O3和少量CaO和MgO,其矿物成份见图0、表1、表2、表3。 二、原工艺流程及生产状况 (一)原流程及特点 原工艺流程磨矿为一般粗磨,中矿一次再磨,精选两次再磨的磨矿工艺。选矿为一次粗选,两次扫选,四次精选,精尾一次扫选的工艺。原流程见图1。 一段磨矿作业有4.27×6.1溢流型球磨机一台,同500型旋流器组构成循环闭路磨矿,溢流细度为60%-0.074㎜,浓度为33%。粗选为30m3 充气式浮选机六台组成,扫选一、二由30m3充气式浮选机各三台组成。一次精选由充气式8m3浮选机三台组成,水平配置,顺序返回。二精、三精、四精分别由B1212、B1212、B0912型浮选柱各一台组成。精扫选由2m3自吸式浮选机组成。中矿再磨、一精精矿再磨、二精精矿再磨分别由JM1200、JM800、JM800型塔磨机各一台闭路组成。 该工艺有以下特点: ①流程布局紧凑,结构简单,浮选机、浮选柱、加药机实现了PC机闭环控制,自动化程度高,各浆体输送均有变频调节,稳定方便节能。 ②一段粗磨,中矿、粗精矿再磨的工艺,提高一段磨矿的产能,降低单耗,又实现了有用矿物的单体解离,提质降杂,稳定指标。 ③机柱联合工艺应用,使选矿设备优势互补,大型充气式搅拌浮选机,充入气量足,及U型槽底设计解决了粗选段压槽,堵塞的难题;浮选柱细粒级浮选二次富集比大,动耗低,基建费少,流程短等优点较适合再磨后的精选段应用[3]。 (二)工艺指标状况 随着矿山采矿台阶的深入,形成多点配矿,稳定了原矿供给性质,及工艺操作人员对选别现象辨识和调控能力加强,生产指标有所提高。但实际生产实践中仍存在选矿回收率低,在69-78%之间;尾矿偏高,含钼在0.036%左右;精矿含元铜素高,达1%左右。时有选别现象难以控制,精选段分选紊乱、周期性波动(当将精选段矿浆完全放掉,指标会有所好转,10-15天后指标将逐步恶化,并有逃尾,逆浮现象)。各指标状况见表4、表5、表6。 (三)原工艺存在的问题 从原工艺流程图1和表4、5、6,结合实际生产情况分析表明该流程存在主要问题是: (1).分选段尾矿返回点不合理,特别是二次精选尾矿含钼一般在10%左右,最高可达20%品位直接返回到粗选,其返回金属量相当于原矿品位增加一倍。精扫选尾矿含钼一般在8-10%左右,返回到一次扫选,使扫一的原矿品位增加0.5倍。加重了粗扫段的分选负荷,而丢失一定金属量在主系统尾矿中。 (2).二次精选浮选柱的效果不佳,使精选段流程形成"瓶颈",没有起到承上启下的分选作用。经取样分析可以看出:该精选作业入选品位(一次精选精矿)为22.37%,泡沫品位为39.91%,排矿品位为13.20%,排矿金属量占有率高达53.34%,作业金属回收率仅为61.24%。 (3).精扫选作业选用GF-2型浮选机两台,有效容积仅为4m3,浮选时间短,很难将经过多次再磨后的细粒铜钼有效分选,该作业回收率在40-60%,增加钼在精扫作业中的损失几率。 (4).二精精矿再磨后细度在86%-0.038mm,有害杂质元素铜被磨细(过磨),部分铜微细粒被夹带富集上浮后进入精矿中,难以抑制,造成精矿铜超标。 (5).由于精扫选作业无法实现甩尾,在精选及精扫选作业中被抑制的铜及其它杂质又返回到主系统中,经过多次循环及充气式浮选机的强力搅拌后,TGA作用时间过长而失效,使更多可浮性好的有害杂质元素细粒被浮收到主系统中,并优先上浮,引起分选紊乱,导致精矿质量不稳[4]。 三、工艺流程的改造 (一)取消二次再磨工艺 因为矿石的性质决定了钼、铜容易单体解离,可减少不必要的多次再磨。经过再磨试验,见表7。钼粗精矿不再磨细度为65%-0.074mm时,较难得到较高的钼精矿和回收率;经过一段再磨细度为76%-0.038mm时,可获得品位为46.38%,回收率为40.27%的指标;经过两段再磨细度为81%-0.038mm以上时,可获得品位为52.64%,回收率为38.07%的指标。从表6和实际生产来看,一段再磨细度可达76%-0.038以上,其综合指标考虑优于不在磨和两段再磨,因此停开二精精矿再磨系统。 (二)精扫选开路工艺 如何将精选段作业被抑制的铜、黄铁尾矿单独选别及将"过剩"药剂和微细粒杂质及时排出系统循环,成为解决问题的关键。经分析研究,参阅资料,结合金堆城百花岭选矿厂、克莱麦克斯选钼厂等成熟的工艺特点,将二精尾矿单独开路再选。改造后,精扫选系统以一次粗选8m3充气式浮选机两台、三次扫选8m3充气式浮选机六台、四次精选1m3自吸式浮选机五台的装备,水平配置,顺序返回[5],见图2。代替原精扫选单次4m3系统,延长了浮选时间,确保了精扫选作业尾矿及时甩尾和达标,指标效果见表8。 (三)延长二精浮选时间工艺 针对二次精选浮选柱能力不足,分选效果不佳,以及二精尾矿过高将制约精扫选系统的直接抛尾,所以其尾矿高低是影响总尾矿品位的关键因素。通过院企合作,经北京矿冶研究总院试验研究,将原二精浮选柱直径1.2m改为1.6m。新安装了B1612型浮选柱一台,延长了二精浮选时间9分钟,降低了精扫选系统尾矿品位0.3%,提高了粗选和一精的产率,每天增大处理量300吨左右。同时提高了主系统回收率,稳定了产品质量。指标效果见表9。 (四)工艺改造效果 经过2007年对再磨系统、精扫选系统、二精系统的分项改造后,使工艺流程合理高效,优化后的工艺流程见图3。生产趋于稳定有序,各项指标达到了预期。尾矿品位逐步降低,可控在0.016%;回收率显著提高,可达82.19%;精矿含铜稳定在0.1%左右。改造后综合指标见表10。改造后,回收率提高3%,每年可新增钼精矿66吨,取得了较好的经济效益[6]。 四、尾矿强化再选分析研究 (一)流程改造后尾矿状况 从改造后流程中可以看出其总尾矿为尾1、尾2的合并,对选矿厂总尾矿取样分析,虽然尾矿以大幅度降低,但与同行业相比仍需提高回收,见表11。从表中数据可以看出,尾矿中-400目钼金属分布占47.68%,说明尾矿中微细粒级是"逃尾"损失有用目的矿物主要点,也是扫选进一步强化回收的关键。 (二)尾矿再选小型试验 采用现场的尾矿1、尾矿2矿样,进行降低尾矿中钼品位的探索性浮选试验。现场尾矿试验流程图见图4,实验结果见表12。从实验结果看,尾矿1再选采用BK340和煤油混用情况下,Mo精矿品位为0.09%,回收率可达40.31%。尾矿2再选采用BK340和煤油混用条件下,Mo精矿品位为0.54%,回收率56.29%,两种尾礦小型试验采用药剂基本相近[7],因此工业实验采用相同的药剂条件是可行的,同时也表明该尾矿1、2具有一定的再选性。 (三)强化扫选系统的生产实践 根据分析和相关试验结果,经研究尾矿强化扫选作业系统采用浮选—重选—浮选联合工艺配置方案,在KYZ-4308型浮选柱装备基础上又增加BL600型螺旋溜槽4台,其中重选段粗选为3台、扫选1台的配置,精选段为KYZ-0610型浮选柱[8]。流程配置见图5, 设备参数见表13。该系统流程给矿为尾1、2的混合总尾矿,考虑到加入一定量的捕收剂BK340,使部分可浮性较好的细粒和片状硫化矿物被KYZ-4308E浮选柱分选夹带在精矿中,导致精选柱细粒分选抑制不佳,提高精矿质量有难度,采用螺旋溜槽预先抛除黄铁矿和脉石矿物,在进入精选浮选柱分选出精矿,直接掺合于主系统钼精矿中,烘干出售[9]。经过近两个月的工业生产试验与数据统计,其指标见表14、15。综合各项指标使总系统回收率显著提高,达到了较好的效果,见表16。 五、结论与建议 (1)工艺流程系统的改造,说明加强精扫选作业并及时甩尾是合理有效的,减少了微细粒级矿泥对工艺闭路系统的干扰,降低了尾矿品位,提高了回收率,稳定了精矿质量。 (2)改造扩容了浮选装备,延长了分选时间,增大了粗选段的产率,提高了产能,拓宽了处理矿石的范围,利用了0.04%以上的低品位原矿石,集约利用了有限的资源。 (3)从钼尾矿中强化再回收有用目的矿物是可行的,同时实践也证明了采用浮选—重选—浮选联合工艺方案配置是合理的,可提进一步高综合回收率。 (4)机柱联合双开路浮选工艺的形成,贯彻了阶段磨矿、阶段选别、能出、早出、快出、早抛的技术思想。具有技术先进,矿石适应性强,系统干扰少,综合回收率高,产品质量稳定等优点。同时该尾矿强化扫选作业系统的实践应用,合理利用了有限的矿产资源,为走集约发展、循环利用,建绿色矿山树立了典范[10],具有借鉴推广应用的意义。 (5)建议拓宽试验研究,在浮选柱分选中酌情添加强力极性辅助捕收剂,以回收部分粗粒级有用连生体矿物,进一步提高回收率。同时做好有价矿物黄铁矿的市场调研,增加装备和完善工艺,提高硫的综合回收,适应市场需求。 【参考文献】 [1].葛虎胜.陈刚刚.节能减排新工艺在雷门沟钼矿尾矿库回水中的应用[J].中国钼业,2008,(04):13-15. 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