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重点企业清洁生产审核方法在屯选的实际应用


  云锡大屯选矿分公司紧紧围绕控股公司"1188656"的发展纲要,面对全球经济发展的不稳定和不确定因素导致的全球经济低迷形势,为应对挑战,实现行业稳定与可持续发展,在2009年7月自愿性开展清洁生产并通过了云南省清洁生产审核评估的基础上,按照《重点企业清洁生产审核程序》,对企业的生产、产品和服务过程进行预防染污分析和评估,从而发现问题,提出解决方案和措施,进一步提高资源利用效率,减少废弃物排放量,达到"节能、降耗、减排、增效",取得较好的经济和社会效益。
  1、重点企业清洁生产审核的目的
  清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产、产品和服务过程,以增加生态效率和减少人类及环境的风险。它不是一般意义上所指的在时间上连续运行,而是特别指出环境和自然资源的长期承载能力对发展进程的重要性以及发展对改善生活质量的重要性。屯选在实施自愿性清洁生产审核后,按照《重点企业清洁生产审核程序》,根据环境管理现状以及开展清洁生产审核工作的实际情况,在进行分析预防染污、排放情况、可能造成环境影响的程度以及制约生态效率的原因,确定从产品、原材料、技术工艺、生产运行管理以及废物循环利用等多途径进行综合污染预防的机会、方案与实施计划,不断提高全员清洁生产意识与参与程度,促进清洁生产在屯选的持续改进。
  2、"涉重"企业清洁生产审核重点
  重点企业清洁生产审核概括起来由三个阶段14个步骤组成。屯选围绕三个阶段、14个步骤,从原辅材料进厂到产品出厂等各生产环节的细致调查,以及对资源能源消耗情况、废弃物产生情况的对比分析,确定清洁生产审核重点为氧化矿车间。因此,为使清洁生产审核重点做更深、更细,屯选对审核重点的物流进行输入、输出的测定,并绘制平衡图,进行原因分析。
  2.1生产过程物料的输入、输出的实测和统计
  实测输入输出物流,主要是对氧化矿车间选矿过程中使用的原料辅料、电、水以及生产出的产品、废弃物进行实测。实测内容是在正常生产情况下,连续测试三个生产周期的物料、能源输入和产品、废弃物产出情况。同时统计出三个生产周期的物料、能源输入量和产品、废弃物的输出量,包括每个生产周期各种原辅材料、电、水的用量以及产品和废弃物的数量。将输入的原辅料、电按标准计量器具进行测量,输出的产品按标准计量器具进行测量,输入输出偏差小于5%,则平衡有效。具体实测结果以2011年5月18日~5月20日实测情况进行物料记录、金属平衡、用水情况、用电情况、重金属等统计。
  2.2绘制平衡图及原因说明
  2.2.1金属平衡
  平衡说明:按入选原矿含锡20.725t/天,生产的锡精矿中含锡16.904 t/天,产出尾矿中含锡3.8 t/天,金属损失率为0.1%,锡选矿实收率为81.56%。见图1。
  损失原因分析:损失率为0.1%,主要是加工误差及化验误差,不可避免。
  图1 氧化矿车间金属平衡图单位:t/d
  2.2.2水平衡
  平衡说明:进入氧化矿车间的水量为1802680m3/月;其中,新水用量251207m3/月,尾矿回水1551473m3/月;选矿耗水产品含水90134m3/月,尾矿含水1676492m3/月,损失36054m3/月,损失率为2%,小于5%。见图2。
  损失原因分析:损失率2%,主要是计量误差,以及生产过程中部分管网老化造成的跑、冒、滴、漏损失。可在完善计量器具,优化工艺技术,更新维护设备,培养员工的节约意识,以及加强现场管理的基础上加以解决。
  图2氧化矿车间水平衡图 单位:m3/月
  3、清洁生产方案实施
  针对物料平衡和废弃物产生原因分析,征集、筛选清洁生产方案,投资35.525万元实施"氧化矿1—3栋地下室电机较大,上方安装吊环,方便操作;加大六层床旋转器分矿桶直径尺寸,提高处理量"等60项无/低费清洁生产方案,投资 1692万元新建一台¢80米浓密机,对氧系统尾矿进行浓缩,提高回水率;对团山尾矿库北坝外坡进行土夹石覆盖,减少风砂二次飞扬;对坝体进行削坡、平整池底、对坝坡进行覆土,保障废水无外排3项中/高费清洁生产方案。
  4、清洁生产取得的成效
  按照清洁生产"边审核、边实施、边见效"原则,屯选通过60项无/低费方案和3项中/高费方案的实施,产生经济效益336.65万元,取得了显著的经济效益和环境效益。同时屯选的领导和员工对清洁生产理念的必要性和紧迫性有了深刻的认识,并自觉地应用到实际生产经营过程当中,改变了过去依赖被动的末端治理控制污染模式的思想,转变为主动的污染预防模式,使"涉重"企业清洁生产审核达到了预定的效果,屯选的清洁生产工作得到持续发展,达到"节能、降耗、减污、增效"的目的,一次通过了云南省重点企业清洁生产的审核验收。
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  云锡大屯选矿分公司紧紧围绕控股公司"1188656"的发展纲要,面对全球经济发展的不稳定和不确定因素导致的全球经济低迷形势,为应对挑战,实现行业稳定与可持续发展,在2009年7月自愿性开展清洁生产并通过了云南省清洁生产审核评估的基础上,按照《重点企业清洁生产审核程序》,对企业的生产、产品和服务过程进行预防染污分析和评估,从而发现问题,提出解决方案和措施,进一步提高资源利用效率,减少废弃物排放量,达到"节能、降耗、减排、增效",取得较好的经济和社会效益。
  1、重点企业清洁生产审核的目的
  清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产、产品和服务过程,以增加生态效率和减少人类及环境的风险。它不是一般意义上所指的在时间上连续运行,而是特别指出环境和自然资源的长期承载能力对发展进程的重要性以及发展对改善生活质量的重要性。屯选在实施自愿性清洁生产审核后,按照《重点企业清洁生产审核程序》,根据环境管理现状以及开展清洁生产审核工作的实际情况,在进行分析预防染污、排放情况、可能造成环境影响的程度以及制约生态效率的原因,确定从产品、原材料、技术工艺、生产运行管理以及废物循环利用等多途径进行综合污染预防的机会、方案与实施计划,不断提高全员清洁生产意识与参与程度,促进清洁生产在屯选的持续改进。
  2、"涉重"企业清洁生产审核重点
  重点企业清洁生产审核概括起来由三个阶段14个步骤组成。屯选围绕三个阶段、14个步骤,从原辅材料进厂到产品出厂等各生产环节的细致调查,以及对资源能源消耗情况、废弃物产生情况的对比分析,确定清洁生产审核重点为氧化矿车间。因此,为使清洁生产审核重点做更深、更细,屯选对审核重点的物流进行输入、输出的测定,并绘制平衡图,进行原因分析。
  2.1生产过程物料的输入、输出的实测和统计
  实测输入输出物流,主要是对氧化矿车间选矿过程中使用的原料辅料、电、水以及生产出的产品、废弃物进行实测。实测内容是在正常生产情况下,连续测试三个生产周期的物料、能源输入和产品、废弃物产出情况。同时统计出三个生产周期的物料、能源输入量和产品、废弃物的输出量,包括每个生产周期各种原辅材料、电、水的用量以及产品和废弃物的数量。将输入的原辅料、电按标准计量器具进行测量,输出的产品按标准计量器具进行测量,输入输出偏差小于5%,则平衡有效。具体实测结果以2011年5月18日~5月20日实测情况进行物料记录、金属平衡、用水情况、用电情况、重金属等统计。
  2.2绘制平衡图及原因说明
  2.2.1金属平衡
  平衡说明:按入选原矿含锡20.725t/天,生产的锡精矿中含锡16.904 t/天,产出尾矿中含锡3.8 t/天,金属损失率为0.1%,锡选矿实收率为81.56%。见图1。
  损失原因分析:损失率为0.1%,主要是加工误差及化验误差,不可避免。
  图1 氧化矿车间金属平衡图单位:t/d
  2.2.2水平衡
  平衡说明:进入氧化矿车间的水量为1802680m3/月;其中,新水用量251207m3/月,尾矿回水1551473m3/月;选矿耗水产品含水90134m3/月,尾矿含水1676492m3/月,损失36054m3/月,损失率为2%,小于5%。见图2。
  损失原因分析:损失率2%,主要是计量误差,以及生产过程中部分管网老化造成的跑、冒、滴、漏损失。可在完善计量器具,优化工艺技术,更新维护设备,培养员工的节约意识,以及加强现场管理的基础上加以解决。
  图2氧化矿车间水平衡图 单位:m3/月
  3、清洁生产方案实施
  针对物料平衡和废弃物产生原因分析,征集、筛选清洁生产方案,投资35.525万元实施"氧化矿1—3栋地下室电机较大,上方安装吊环,方便操作;加大六层床旋转器分矿桶直径尺寸,提高处理量"等60项无/低费清洁生产方案,投资 1692万元新建一台¢80米浓密机,对氧系统尾矿进行浓缩,提高回水率;对团山尾矿库北坝外坡进行土夹石覆盖,减少风砂二次飞扬;对坝体进行削坡、平整池底、对坝坡进行覆土,保障废水无外排3项中/高费清洁生产方案。
  4、清洁生产取得的成效
  按照清洁生产"边审核、边实施、边见效"原则,屯选通过60项无/低费方案和3项中/高费方案的实施,产生经济效益336.65万元,取得了显著的经济效益和环境效益。同时屯选的领导和员工对清洁生产理念的必要性和紧迫性有了深刻的认识,并自觉地应用到实际生产经营过程当中,改变了过去依赖被动的末端治理控制污染模式的思想,转变为主动的污染预防模式,使"涉重"企业清洁生产审核达到了预定的效果,屯选的清洁生产工作得到持续发展,达到"节能、降耗、减污、增效"的目的,一次通过了云南省重点企业清洁生产的审核验收。
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  云锡大屯选矿分公司紧紧围绕控股公司"1188656"的发展纲要,面对全球经济发展的不稳定和不确定因素导致的全球经济低迷形势,为应对挑战,实现行业稳定与可持续发展,在2009年7月自愿性开展清洁生产并通过了云南省清洁生产审核评估的基础上,按照《重点企业清洁生产审核程序》,对企业的生产、产品和服务过程进行预防染污分析和评估,从而发现问题,提出解决方案和措施,进一步提高资源利用效率,减少废弃物排放量,达到"节能、降耗、减排、增效",取得较好的经济和社会效益。
  1、重点企业清洁生产审核的目的
  清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产、产品和服务过程,以增加生态效率和减少人类及环境的风险。它不是一般意义上所指的在时间上连续运行,而是特别指出环境和自然资源的长期承载能力对发展进程的重要性以及发展对改善生活质量的重要性。屯选在实施自愿性清洁生产审核后,按照《重点企业清洁生产审核程序》,根据环境管理现状以及开展清洁生产审核工作的实际情况,在进行分析预防染污、排放情况、可能造成环境影响的程度以及制约生态效率的原因,确定从产品、原材料、技术工艺、生产运行管理以及废物循环利用等多途径进行综合污染预防的机会、方案与实施计划,不断提高全员清洁生产意识与参与程度,促进清洁生产在屯选的持续改进。
  2、"涉重"企业清洁生产审核重点
  重点企业清洁生产审核概括起来由三个阶段14个步骤组成。屯选围绕三个阶段、14个步骤,从原辅材料进厂到产品出厂等各生产环节的细致调查,以及对资源能源消耗情况、废弃物产生情况的对比分析,确定清洁生产审核重点为氧化矿车间。因此,为使清洁生产审核重点做更深、更细,屯选对审核重点的物流进行输入、输出的测定,并绘制平衡图,进行原因分析。
  2.1生产过程物料的输入、输出的实测和统计
  实测输入输出物流,主要是对氧化矿车间选矿过程中使用的原料辅料、电、水以及生产出的产品、废弃物进行实测。实测内容是在正常生产情况下,连续测试三个生产周期的物料、能源输入和产品、废弃物产出情况。同时统计出三个生产周期的物料、能源输入量和产品、废弃物的输出量,包括每个生产周期各种原辅材料、电、水的用量以及产品和废弃物的数量。将输入的原辅料、电按标准计量器具进行测量,输出的产品按标准计量器具进行测量,输入输出偏差小于5%,则平衡有效。具体实测结果以2011年5月18日~5月20日实测情况进行物料记录、金属平衡、用水情况、用电情况、重金属等统计。
  2.2绘制平衡图及原因说明
  2.2.1金属平衡
  平衡说明:按入选原矿含锡20.725t/天,生产的锡精矿中含锡16.904 t/天,产出尾矿中含锡3.8 t/天,金属损失率为0.1%,锡选矿实收率为81.56%。见图1。
  损失原因分析:损失率为0.1%,主要是加工误差及化验误差,不可避免。
  图1 氧化矿车间金属平衡图单位:t/d
  2.2.2水平衡
  平衡说明:进入氧化矿车间的水量为1802680m3/月;其中,新水用量251207m3/月,尾矿回水1551473m3/月;选矿耗水产品含水90134m3/月,尾矿含水1676492m3/月,损失36054m3/月,损失率为2%,小于5%。见图2。
  损失原因分析:损失率2%,主要是计量误差,以及生产过程中部分管网老化造成的跑、冒、滴、漏损失。可在完善计量器具,优化工艺技术,更新维护设备,培养员工的节约意识,以及加强现场管理的基础上加以解决。
  图2氧化矿车间水平衡图 单位:m3/月
  3、清洁生产方案实施
  针对物料平衡和废弃物产生原因分析,征集、筛选清洁生产方案,投资35.525万元实施"氧化矿1—3栋地下室电机较大,上方安装吊环,方便操作;加大六层床旋转器分矿桶直径尺寸,提高处理量"等60项无/低费清洁生产方案,投资 1692万元新建一台¢80米浓密机,对氧系统尾矿进行浓缩,提高回水率;对团山尾矿库北坝外坡进行土夹石覆盖,减少风砂二次飞扬;对坝体进行削坡、平整池底、对坝坡进行覆土,保障废水无外排3项中/高费清洁生产方案。
  4、清洁生产取得的成效
  按照清洁生产"边审核、边实施、边见效"原则,屯选通过60项无/低费方案和3项中/高费方案的实施,产生经济效益336.65万元,取得了显著的经济效益和环境效益。同时屯选的领导和员工对清洁生产理念的必要性和紧迫性有了深刻的认识,并自觉地应用到实际生产经营过程当中,改变了过去依赖被动的末端治理控制污染模式的思想,转变为主动的污染预防模式,使"涉重"企业清洁生产审核达到了预定的效果,屯选的清洁生产工作得到持续发展,达到"节能、降耗、减污、增效"的目的,一次通过了云南省重点企业清洁生产的审核验收。
  
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