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北京日报社印刷厂清洁生产工作经验


  北京日报社印刷厂于2012年7月开始进行清洁生产审核,审核过程包括7个阶段、35个步骤。本轮清洁生产审核后,公司增加产值2352万元,2013年总产值预计达到10200万元;节约用水4000立方米,年用水量降低到53600立方米;节约用电25.5万千瓦时,年用电量从499.2万千瓦时降低到473.7万千瓦时。
  审核准备阶段
  首先组建清洁生产审核机构,成员包括具备生产、工艺、管理以及新技术知识和经验的人员,熟悉相关法规及污染防治方面原则和技术的人员,以及掌握企业历年信息数据的财务人员。其次制定清洁生产审核工作计划,明确了7个阶段、35个步骤的时间进度、负责人和主要工作内容,保证了清洁生产审核活动的周密性和严谨性。最后开展宣传动员、培训工作。
  预审核阶段
  通过对生产工艺进行分析,明确了主要生产活动和产污、排污环节;通过对主要设施设备分析并现场对本企业设备进行核对,确定没有使用工信部《高耗能设备淘汰目录》(第一批)中淘汰类设备,以及国家发改委《产业结构调整目录》(2011年本)中相关限制和淘汰设备。
  具体包括:分析原辅材料消耗情况;分析单位产品原料消耗情况;分析资源能源消耗情况;分析产污和排污现状;分析企业清洁生产水平;确定印刷工序等审核重点,以制版、印刷、包装为备选审核重点,采用权重计分排序方法进行分析;设置清洁生产目标。
  审核阶段
  1. 印刷工序介绍
  印刷生产线功能描述:印刷生产线共6条,均为德国进口设备,自动化水平高,其中油墨采用四色电脑配色系统,直接产出报纸成品。
  2. 审核重点物料平衡分析
  2012年8月3~5日审核小组成员在生产部人员的配合下,开展了实测工作,达到物料平衡。物料流失和污染物产生原因分析如下:卷纸卷入过程中速度高,为防止断纸,每卷会剩余部分筒芯;设备开机后预热试运转会产生部分废报纸;纸张高速运转以及报纸裁切过程中会产生纸屑飘散在空气中。
  针对上述原因,可以从以下几个方面减少物料损失和废物产生:提高自动化水平,电脑控制剩余筒芯尺寸;制定设备维护保养管理制度并严格执行,降低设备故障,减少设备试运转频率;制定工艺参数,严格控制卷纸湿度以及车间温度和湿度;采购油墨要求提供检测报告,保证油墨符合HJ/T370-2007标准要求;提高技术水平,加强工作责任心,降低废报率。
  3. 水平衡分析
  2012年8月中旬,清洁生产小组对公司各场所用水情况进行了实测,确定企业主要用水为员工及其他人员洗浴,每日消耗84.7吨,由于没有设置三级水表,武警和其他人员洗浴没有去除;其次为夏季绿化灌溉,每日消耗60吨,绿化过程中,水的输出主要为植物吸收和蒸发及土地渗入,公司可以考虑收集夏天雨水,用于绿化活动。
  4. 用电分析
  由于生产用电耗电量占到总用电量的80%,在生产用电控制方面采取措施效果会更加明显,而空调用电量占到生产用电量的74%,可以考虑采用变频技术对空压机进行改造,节能效果会更加突出;同时在照明方面采用LED灯具,也会产生节能效果。
  方案的产生和筛选阶段
  通过学习和贯彻清洁生产思想,发动和调动公司广大员工积极参与,并且充分调动外部专家为公司的清洁生产方案献计献策,本次审核共收到员工合理化建议36项,同时结合外部专家提出的建议共计45项;经过初步筛选后,得到26项清洁生产方案,其中,无/低费方案23项,中/高费方案3项。
  方案的确定
  1. 天然气锅炉改造
  公司原有5台燃煤锅炉,其中两台四吨蒸汽锅炉用于员工洗浴,3台热水锅炉用于冬季取暖,烟尘排放没有达到北京市地方标准要求。本方案计划购置9台天然气锅炉,可以保证烟尘排放达标。
  本方案计划采购A.O史密斯GB-2500平衡式燃气锅炉,使用天然气作为燃料,从而有效消减一氧化碳、一氧化硫、二氧化硫、碳氢化合物和氮氧化合物等污染物排放。
  设备每台投入40万元,9台共计360万元,每年节省金额177.2万元,投资偿还期为2.13年,NPV(净现值)=375.00万元>0,IRR(内部报酬率)=40.88%。
  2. 增加高斯M-800商业轮转印刷机
  购置一台高斯M-800商业轮转印刷机,配有单纸路4个单元及PCC-2TM折页机,年产达到6.72亿对开生产能力,解决生产任务不饱满问题,有效降低万元产值能耗水耗的指标。
  本项目所引进的设备具有较高的节能性能,经技改后的生产线能达到年消耗电能149.95万千瓦时,折合标准煤184.29吨,与国内产能相同的同类产品相比,节能达到20%以上,具有较高的优势。此外,在污染方面,由于较以前生产工艺明显改进,因此不会对环境造成污染。
  本项目总投资费用为4 0 0 0万元,经过预测新增效益705万元/年,投资偿还期为5.86年,NPV=196.99万元>0,IRR=11.13% 。
  3. 增加3套CTP制版系统
  早期工艺,在生产过程中需要用到显影液,会产生一定的危险废弃物;现在采用CTP制版系统后,将会取消显影液的使用,杜绝废显影液的排放,同时可以提高工作效率。
  方案的实施
  1. 截至2012年12月,共实施清洁生产无/低费方案17项,总投资357万元,每年节约用水4000吨,节约用电25.5万千瓦时,合计实现经济效益57.8万元。
  2. 本次审核共实施3项清洁生产方案,投入4825万元,使用天然气取代了燃煤的消耗,减少了烟尘以及氮氧化物排放,消除了二氧化硫的排放。已实施清洁生产中/高费方案产生经济效益882.2万元。
  3.清洁生产胡实施消除了二氧化硫及危险废弃物的排放,锅炉烟尘排放达到北京市地方标准DB11/139-2007,在万元产值水耗和产品单耗方面均降低15%以上,取得了较好的环境效益,完成了清洁生产目标要求。
  持续清洁生产
  1. 建立和完善清洁生产组织机构,明确清洁生产工作由设备科负责。
  2. 建立和完善清洁生产管理制度,建立清洁生产激励机制,财务部门对清洁生产的投资和效益单独建立账目。
  3. 制定清洁生产计划。由于资金预算和审批以及季节原因,尚有四个无/低费方案没有实施,计划2014年上半年实施。
  报业印刷清洁生产审核经验
  1. 利用数据分析方式,进行对标,发现差距,产生方案。
  2. 利用实测方式,获取准确数据,发现差距,产生方案。
  3. 利用合理化建议,发动广大员工积极性,产生方案。
  4. 重点关注:油墨、润版液等有机溶剂与VOCS排放相关的物料控制及消耗情况。
  5. 重点关注:集中供墨、直接制版、润版液及洗车水回用、空调系统等报业印刷的重点解决方案。
  6. 借助行业协会力量,借鉴同行业相关新技术及经验。
  7. 借助专业咨询机构力量,有效深入开展清洁生产审核。
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