朱东华 杨兴 杜峰 庞哲忠 康文军 李伟 【摘 要】随着烟草企业精细化管理水平的不断提升,对产品内在质量的管理要求越来越高。针对我厂制丝贮柜进出料作业存在混料现象,我们通过研发了一种防混料装置,有效杜绝了产品过程加工中存在的质量隐患,从长远考虑具有十分重要的意义。 【关键词】挡料装置;联锁;自动控制;报警功能 制丝线贮柜设置的工艺目的是将不同品牌、等级的叶片进一步均匀混配,能够有效平衡物料的含水率和温度,使前工序所添加的香糖料充分被物料吸收,并调节和平衡加工时间。贮存的进料方式是正、反向往复条播布料,贮柜的布料行车与贮柜底带间均存在1.5米的落差,物料从布料行车上落入贮柜时,有一部分的物料就会溅落在出料皮带机上,混入正在生产的其他物料中造成混料隐患,为消除贮柜进出料时混料的质量隐患,缩短人工清扫频次,将此问题作为课题进行研究。 一、造成混料的原因 在制丝生产过程中,通常都是4组贮柜共用一条出料皮带,当一个贮柜在出料,而另一个贮柜需进料时,由于布料行车与柜体底带有一定的落差,有一小部分的物料就会从铺料行车上溅落至出料皮带上,因此就会造成混牌混料等质量隐患。我们以一组贮叶柜为例,假如1#贮柜正在进料而2#贮柜出料时,1#贮柜铺料行车上的物料就会抛向贮柜出料端,散落至正在出料的皮带机上(见图1),造成烟叶混料现象,每批次生产结束,操作工需进行清扫,这样就会延误生产时间,降低生產效率。 二、预防策略 2.1通过研究,自行设计了1套防混料挡料装置,由人防向技防转变。该装置与贮柜出料底带、拨料辊进行联锁,实现了自动化控制(见下图2)。消除贮柜作业过程中的混料质量隐患降为0次,进柜时混料量为0kg/批。 2.2设计原理 2.2.1在贮柜出料端上方安装一个杠杆式支架,用来固定气缸;按照翻板开度的比例设置了一个"长短臂V型杠杆式"连杆,一端用于连接气缸,另一端用于连接的翻板,采用三角形连杆进行连接,通过气缸伸缩控制翻板开关;同时设计了自控及报警装置,气缸的控制采用压缩空气推动气缸活塞杆做伸缩运动。 2.2.2当贮柜需要进料时,气缸活塞杆伸出,通过连杆将翻板提升,贮柜出料口关闭,即可防止烟叶从贮柜出口端溅落到出料传送皮带上;当物料达到工艺贮存时间需要出柜时,气缸活塞杆收缩,通过连杆带动将翻板打开,贮柜物料可以正常出料。若检测元件检测到翻板打开或关闭不到位时,通过信号反馈发出报警。 2.2.3为了避免执行气缸误动作造成堵料问题,对该装置与贮柜出料底带进行联锁控制。通过程序控制压缩空气管路中的电磁阀,实现气缸自动动作,在该贮柜进料及贮料时,气缸带动翻板门将贮柜出料口挡住,防止物料掉落至出料皮带;当该贮柜出料时,气缸带动翻板门将贮柜出料口打开,物料正常进入出料皮带,正常打开及关闭画面已编入中控画面。 2.3自动控制 气缸上安装的磁力检测开关,检测气缸打开到位及关闭到位,且将信号送至输入模块。同时在程序中限定,如果气缸执行打开动作,无打开到位信号反馈或打开与关闭信号同时反馈,则认为该装置出现故障;反之,如果气缸执行关闭动作,无关闭到位信号或同时有打开和关闭到位信号,则认为该装置出现故障;上述故障将在控制画面中自动弹出(见截图1),且程序限定不允许该贮柜执行出柜动作,需将故障消除后方可正常出料。对该段控制程序做出修改(见图3)。 三、改进效果 3.1改造后,进柜作业料时每批次进柜物料溅落出料皮带重量降为0kg,消除了混料现象,而且每批次上产结束不再需要人工清理。 3.2通过增设了1#叶柜防混料挡料装置,由人防向技防转变,该装置与贮柜铺料行车进行连锁,能够实现自动化控制。 3.3新型防混料挡料装置研制成功,消除了制丝线贮柜作业过程中的质量隐患,并可在制丝线各贮柜进行推广应用。 四、研究结论 通过自行设计了1套自动控制的防混料挡料装置,有效预防贮柜作业是的混料隐患,为确保产品的过程质量起到了积极作用。 【参考文献】 1.《机械设计手册》徐颢 .机械工业出版社.2000.6. 2.《新卷烟规范》 中央文献出版社2003.4.