【摘 要】当前,随着社会经济的快速发展,社会各界对于机械工业的生产提出了更高的要求,这就需要更高端、更精细的机械设备来支撑。轴承作为当前接卸设备中一种重要的零部件,在支撑机械旋转体、降低该旋转体在运动过程中的摩擦系数,尽可能实现机械设备的高效回转具有重要的意义。在这样的背景下,就需要轴承锻造质量不断提升,进而实现预期目的。因此,本文针对于其中的轴承套圈圆柱的加工、生产进行研究,并改进其车加工刀具、调整期切削参数,进一步提升轴承套圈车加工的质量。 【关键词】轴承套圈;车加工刀具;切削参数;刀具 随着技术的进步,轴承套圈毛坯生产质量也是有了较大的改善。在这样的背景下,对于轴承套圈圆柱表面车加工而言,为了实现生产质量、产品品质以及生产效率提升的目的,需要对其表明车加工刀具进行相应的改进,调整其切削参数,并在这个过程中整合生产工艺,进而在提升轴承套圈生产质量的基础上,降低其生产成本。 一、轴承套圈圆柱表面车加工刀具的要求 对于轴承产品来说,由于在机械设备以及其他的设备中的应用量相对较多,在实际工业生产的过程中多是采用大批量生产的方式,这种生产既能够保证轴承套圈的质量,还能够有效地降低成本。需要注意的一点是,在轴承产品生产的过程中,需要对其车工刀具进行相应的明确。具体包括以下两点:一是车工刀具的几何角度要具有合理性,二是车工刀具的耐用度要足够高。相对来说,在轴承套圈加工的过程中,合理的车工刀具角度能够生产出符合要求的加工表面,这对于后续的轴承加工来说具有重要的意义。而车工刀具在实际生产的过程中,原因在于因锻件的尺寸、氧化变质层以及形状等方面的冲击、磨蚀作用相对较强,需要车工刀具本身具有较好的抗性,才能够维持在生产中实现长期应用的目的。 二、轴承套圈圆柱表面车加工刀具的改进 1.刀具改进的必要性 社会各界对于生产的要求也是日新月异,需要加工车间不断改进其技术、设备、生产流程才能够满足其需求。尤其是当前锻件来料的质量也是在不断的改善,这种变化对于切削刀具本身也是带来了较大的挑战,不仅是需要车加工刀具对其切削参数进行相应的调整,还需要刀具能够在最大限度内压缩机动时间,只有这样才能够降低车加工刀具的消耗,完成预期锻件的生产,并在此基础上降低车加工的成本。 2.刀具改进的可行性 对于轴承套圈锻压技术来说,在实际生产的过程中,还是存在一定的误差,这些误差在可控制的范围内,属于一种合理性偏差。对于轴承毛坯外径400mm以下的锻件,可以根据实际的需要,将各个表面的总余量进行均匀的控制,且能将其余量控制在1.8mm到3.5mm之间。举例来说,以轴承外径在50mm—400mm为研究对象,其外径磨削余量在0.5mm—1.0mm之间是其合理磨削余量。而为了实现这个目标,在实际车加工时,其加工范围仅有2mm,这就要求车加工刀具的切削深度需要控制在1mm左右。这本身就对车加工刀具、操作方法以及操作流程提出了较大的要求,如果车加工刀具的切削参数发生变化,不仅会导致锻件的切削状态发生变化,还会在一定程度上造成刀具的损坏。因此,对轴承套圈圆柱表面车加工刀具进行相应的改进,不仅是具有其必要性,也存在较大的操作可行性。 三、轴承套圈圆柱表面车加工刀具的改进建议 对于车加工刀具来说,影响其生产加工效率的因素相对较多,像是切削速度、切削深度、走刀次数、进给量以及刀具本身等,都是会对其生产、加工的环节产生相应的影响。为了对现有的车加工刀具进行相应改进,本文从以上几个因素入手进行分析,并在此基础上给出相应的改进建议。 1.车加工刀具的切削速度 当前,在实際车加工过程中,刀具材料多是会采用YT15或者是YW2,在对GCr15轴承钢进行车削时,需要确保其切削速度维持在80m/min—100m/min之间。但是,在实际切削时,由于轴承钢本身还会出现氧化变质层的情况、刀具在加工时也会出现断屑的问题,为了延长刀具的使用寿命,确保加工环节能够有序进行。因此,在实际加工的过程中,需要将切削速度维持在80m/min—90m/min. 2.车加工刀具的切削深度 在以上述锻造例子中,车加工刀具的切削深度相对固定,只需要维持在0.5mm—1.20mm即可。当然,对于其他的轴承套圈加工时,采用的轴承钢材料不同,使用的刀具材料发生变化,其切削速度、切削深度也是需要进行相应的变化,才能够符合预期的生产要求。另外,在本例子中,由于切削速度、切削深度相对较为固定,因此,只需要一次走刀即可完成需求。总之,切削深度、走刀次数二者之间紧密结合,都是需要根据实际的要求进行相应变化。 3.车加工刀具的进给量 所谓进给量,主要是指在工件完成一周旋转之后,刀具在沿着进给方向移动的距离。进给量与切削面积之间有着直接的相关关系。当前的生产实践证明,当切削速度、深度固定的前提下,进给量增加一倍,相应的剪切面积也是会同比例增加。但是,需要注意到的是,虽然剪切面积同比例增加了一倍,而主切削力的增加只能是在原来基础上的70%—80%左右,无法实现增加一倍的目的。当然,这样的变化,对于刀具本身也是具有较好的效果,原因在于当进给量增加一倍时,机动时间可以缩短一倍,这就会降低刀具本身磨损量。 4.车加工刀具本身的质量 相对来说,增加进给量,虽然能够降低刀具本身的磨损,但是,这种变化也是增加刀尖处压力,一旦控制不好,就容易出现"扎刀"问题。因此,为了工件加工的质量,在增加进给量之后,需要适当考虑增加刀具本身的修光刃长度。 5.新型刀具的改进试验 本文结合上述研究,给出以下新型刀具的改进建议,并以试验研究的方式,获取到以下数据。为了确保试验数据真实、可靠,本次试验共有四组,每组试验样本为20件。在本次刀具改进时,由于增大进给量进行切削时,刀尖发生扎刀问题,导致其中一组数据作废。具体详见表1刀具改进对比试验数据。 从上述试验数据可以看出,改进后的刀具相对于原刀具来说,切削抗力提升,刀具本身更具有耐冲击性,刀具的使用寿命延长,刀具的散热条件得到改善。因此,在未来刀具改进的过程中,可以借鉴本次改进的方式,将刀尖设计为圆弧形,增加切削宽度,增大刀尖散热体积。 四、结论 本文以试验的方法,对当前的轴承套圈圆柱表面车加工刀具进行了相应改良,希望对于实际车加工生产具有一定的积极意义。 【参考文献】 [1]张永刚,张少林,等.轴承套圈端面圆弧槽、装滚子缺口加工刀具改进[J].轴承,2018(03).