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优化改造调整剂添加系统降低其单位消耗


  【摘 要】针对广东广业云硫矿业有限公司采选公司棒磨车间V系列浮选系统中添加的1#调整剂存在的1#调整剂与矿浆反应放出大量热,以及少量有毒有害气体的安全问题及单位消耗(吨原矿)高影响生产成本的情况进行了技术优化改造,将1#调整剂通过自制简易稀释装置稀释为浓度约20%的稀1#调整剂后降低了1#调整剂单位消耗约23.3%,达到了降本增效的目的,同时优化了现场操作环境,提高了安全操作系数,并在其他浮选系统进行工业推广。
  【关键词】调整剂;安全问题;简易稀释装置;降本增效;工业推广
  广东广业云硫矿业有限公司采选公司棒磨车间V系列浮选系统,通过1#调整剂、捕收剂、1#抑制剂等药剂组合进行优化,利用1#调整剂特有的性质活化矿石表面,调节入选矿浆的酸碱度,使得硫铁矿表面得到有效的清洗,起到活化作用,使有用矿物充分与捕收剂作用,但是由于1#调整剂具有难挥发性、强腐蚀性、强还原性的化学性质,与矿浆中的物质发生反应,放出大量热,释放出少量有毒有害气体,影响现场操作環境,影响浮选系统的稳定性,造成选矿指标的波动,同时V系列1#调整剂的使用量较大,增加了浮选药剂成本,制约了降本工作的开展。为此广东广业云硫矿业有限公司采选公司对V系列的1#调整剂添加装置进行优化改造,以达到降本增效、安全操作的目的。
  一、1#调整剂添加系统优化
  优化方案为:①利用现有添加1#调整剂系统,在1#调整剂添加进入浮选系统前进行稀释,无需增加新的一套添加系统;②根据V系列1#调整剂添加处现场测绘情况,公司自行设计尺寸合理的简易稀释装置;③为确保安全操作,1#调整剂流量与稀释配比水量均采用自动流量计监控,同时稀释温度实测采用温度监控报警系统;④待装置相关配件及自制简易稀释装置安装后,设定好配比参数,按重量比1#调整剂:水=1:4;⑤稀释温度报警上限设定80°。
  二、优化改造效果及经济效益分析
  2016年7月对V系列1#调整剂添加系统进行了优化改造,8月份投入生产运行,优化改造前后同期技术指标分别见表1、表2。
  由表1.表2可知,优化改造前后1#调整剂单位消耗降低了2.18kg/t原矿,降低了23.3个百分点,现场有毒有害气体产生率由5.96%降为0,消除了现场操作安全隐患,工艺指标基本稳定。
  三、结语
  广东广业云硫矿业有限公司采选公司棒磨车间V系列浮选系统通过对1#调整剂添加系统优化改造及实践应用证明,针对云浮硫铁矿性质,1#调整剂稀释至浓度约20%的稀1#调整剂比使用1#调整剂可降低其单位消耗约23.3个百分点,提高了其添加系统安全操作性,同时达到了降本增效的目的,每年可节约27万元,可在其他浮选系统进行推广。
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